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强化前控管理 提升产品合格率
发布时间:2020-09-23 浏览次数:

光谷机电 王飞勇

乙亥末,

庚子春,

荆楚大疫,

染者数万,

恰逢年节,

众惶恐,

举国防,

皆闭户,

街无车舟,

万巷空寂,

医者无私,

社工志愿,

警民合力、

万众一心、

携手并进,

终胜疫除。

2020年是不平凡的一年,一场突如其来的新冠疫情,打乱了原本平静的生活和工作方式,这场疫情对于光谷机电传统制造行业,冲击最大,复工复产日期一延再延,在公司领导的努力申请下,光谷机电成为东湖高新区首批26家复工单位之一。当复工号角吹起,公司涌现出一大批优秀的返岗员工,他们克服重重困难,投身到一线,包括职能部门同事,一起促生产,保交付。

疫情期间,外购物料到货量激增,同时IQC反馈来料问题较多,达61个批次,严重影响到紧急交付级物料上线,为保障上线产品合格率,改善现状,公司对品质架构作出微调,个人岗位职责范围也随之改变,从后端控品质转换成直接对接供应商,强化前控管理,提升外购物料到货一次交付合格率,岗设运营管理部。

新岗位,也是一个新起点,为了更快了解当前各个供应商的质量状态,梳理疫情期所有到货批不合格数据,遂采取以下措施:1.制定年度行动计划,密集走访本地供应商,了解并确认其产品质量是否过关;2.与供应商面对面分析此前物料问题产生原因,寻求最佳解决方案,避免后续再次发生;3.当遇到生产技术难点,与供应商共同探讨,一起动手解决。

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为更好地服务好供应商,今年5月中下旬,部门计划员张琴芹下达200套物料紧急交付订单,要求10天内分批到货,采购下单与某供应商商务沟通报价,供应商回复两套报价方案:a、常规毛坯板材尺寸规格1250*2210*1.2mm,此尺寸只能一张板料只能加工一件网孔门(设计尺寸732.36*2110*1.2),会产生余料约518mm;b、供应商有现料1410*2230*1.2尺寸规格,该尺寸为设备一次装夹最大加工范围,我司门板毛坯单件宽度732.36*2=1464.72,按两件排版宽度方向差55mm,如按一张板排版两件门板,报价成本会降低25%左右。

当收到这两套报价方案后,运营管理部杨经理立即召集内部会议讨论,意见集中在按b方案分析加工的可行性。根据讨论的方案,立即查资料,找生产、找工艺,并查设计成品原图下料尺寸(宽692.36mm),下车间核实数控冲夹钳尺寸加工范围8mm,需要去除此尺寸,按1410宽度排版,相当于只留不到4mm加工剪切料。冲网孔设备(步进机)的稳定性及其它影响质量的因素太多,且各个方向尺寸加工精度要求高且一致性要强。感到b方案有一定的风险,加工难度很大。为确保本次执行方案无错差,当天下午我便自驾到供应商现场,与其技术负责人袁工沟通每个细节,包括翻面装夹位置、剪裁精度公差控制在0.5以内,对原毛坯CAD尺寸进行调整,为本次沟通信息有效,保障风险控制,跟进首件尺寸检测,并现场与供应商拟定一份协议,双方签字,最终确保本批200套物料顺利合格交付。

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对于供应某大类物料供应商的帮扶与指导,作为供应商管理这块,从未停止。某公司作为我司合作多年的供应商,因疫情原因,积压大量未交付的合同,当与供应商负责人电话沟通,了解到他在外省,因武汉封城原因,无法回武汉,导致武汉工厂很多产品因加工或技术图纸不理解,停止不前。了解到供应商困难后,本着急供应商之所急,我便主动利用周六、周日时间,连续两周均在供应商武汉工厂作技术指导,解决生产难题。对于首次下单的物料,带上样品,同工厂生产班长分解组件装配,一步步教,直到班长能独立完成装配。解决了疫情期间光谷机电产能的不足,充分利用外部资源对产能进行过峰和补充,保障了产品交付。

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作为供应商质量工程师,本着“精诚  携手  共进  双赢”信念,服务好每一个供应商,对于整个采购供应链来说,是公司与供应商之间品质技术有效沟通的桥梁,同时有着督促供应商对“产品交付合格率”进行整体提升的作用。对于意愿强但质量管理能力较弱的供应商,做好品质方面帮扶管理;对于优质供应商,多走访,挖掘生产现场新工艺、新方法,学习引进,共同进步。在供应商管理的道路上,我会虚心向身边同事学习,提升自身质量管理业务能力,为公司降本增效,品质保障,及时交付提供自己的一份力量。

 


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