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能源充电设备紧急打样分享
发布时间:2021-04-12 浏览次数:

光谷机电 巴贤

随着公司进入新能源行业,该行业的结构和工艺与我司已有的产品有很大的不同,开发试制部主动迎接新挑战。

近期,在公司开发的新客户中,20KW充电桩新产品订单很有特点:客户没有2D图纸,3D模型是一个整体弧面的充电桩,不能直接加工需要拆解成目前公司能加工的单个零件;因客户急需样品验证结构功能,我司迅速响应并完成打样黑件给客户试装。

我司完成第一次黑件试装后,邀请客户到我司参加产品结构以及工艺的评审,通过沟通,对产品结构功能有了深层的了解。结合本次沟通以及第一次打样试制过程中发现的问题,我们从优化结构、降本增效角度对该产品做了如下几方面的技术优化工作:

1.由于客户对风扇处要求正常散热以及防水要求,客户该处设计的结构件焊接量大且部分焊接零件尺寸较小,不方便焊接,与客户沟通改为网孔散热配合钣金成型防水的结构形式;

2. 客户原设计的风道上焊接扎线耳数量比较多,要求焊接时不能焊破,沟通后改为装配尼龙扎线座代替扎线耳;

3.客户原设计的挂墙处反面焊接六角机加工孔柱,如果外购,其采购价格贵且周期长,与客户沟通后改为钣金结构件来替代;

4.客户原设计的箱体尾部钣金加强筋零件的尺寸只有指甲盖大小,不易操作焊接,沟通改为我司设计的结构便于加工;

5.客户原设计的箱体底部网孔加工无特殊要求只是起防尘、散热作用,改为镂空方孔结构简化加工;

6. 由于客户追求外形美观与市场竞争力,其箱体设计为全弧面焊接结构箱体,由于我司设备无法加工横向弧面结构,以前也没有这样的经验,导致箱体焊接后变形较大,使得塑料壳盖装入箱体时与箱体的卡扣配合不太好。为了保证塑料壳盖与箱体装配时的良好配合,我们对箱体重新拆分,并与IE组商定了焊接工装方案,重点保证焊接后的箱体上的卡扣能够让塑料壳盖轻松卡上;同时对主箱体零件展开图配合卡口处进行了优化,以保证焊接箱体弧面的尺寸准确。

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 确定了以上6点优化方案后,工艺技术和 IE工程立即联动,在做图纸优化的同时焊接工装也紧锣密鼓的设计与制造中,将工艺设计落实在具体的生产细节中,最终产品顺利交货,在客户处进行电装验证,该产品结构功能一次通过,客户对我司的技术能力很满意。

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从此产品制作过程中,我们可以看出;在产品加工前要与客户充分沟通,了解客户对产品的功能需求,然后从功能实现角度优化产品结构,并从工艺加工角度去引导客户,在新结构、新工艺面前大胆尝试,多想办法,来解决产品加工问题;在产品加工上优化工序,设计工装,保证产品质量,减少加工时间,提升生产效率;在采购选型方面考虑成本因素,以降低产品成本。


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