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装备小改善,质量大提升! --记总装部XJ产品的过程防护改善小创新
发布时间:2021-12-29 浏览次数:

“陈进,这个是上盖板的不合格单,你还有没有上盖板?”

    “我的天,我上午才给你们上线了30块上盖板,你下午又打了10块不合格,这不合格数量也太多了吧。现在这种物料没有了。估计上游部门还没有做出来呢,今天大概不会再来了。”

   “那怎么办呢?这个产品是客户急需要,没有物料你叫我怎么入库交货呢?”

    这是2个月前经常出现的一幕。我现在负责的是一种新产品的备料任务。新产品时间紧,客户需求迫切,所以物料需求量很大。该产品对于外观的要求非常高,所以不管是生产线还是我们库房,对于该产品的物料收发都是小心翼翼。该产品左右各有一块上盖板,尽管我们一再小心,可是每批次上游来料送到生产线后,生产线在使用前的检查中还是会挑出很多不合格品。物料被打不合格,就意味着该物料会被送去返工处理,这样上游部门很多工作就白做了,浪费了人力物力不说,更重要的这种物料形状有一个大圆弧,极不规则,加工难度较大,加上钣金人员紧张,本来产量就不高,加上还有很多物料不合格,导致生产线总是为这几种物料缺料发愁,严重的影响了产品的交付。

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这一幕引起了总装部领导的高度重视,现在这种产品的客户是公司的重点客户,产品的如期交付与否直接关系到客户对我们满意度好坏。该物料不合格率居高不下不解决,就无法按时完成交付。那么到底是什么原因导致该物料如此之高的不合格率呢?

总装部领导对不合格物料进行了汇总分析后,发现这些不合格物料绝大部分都是因为表面有轻微的碰擦伤痕,这些伤痕不像是上游工序生产时造成的。是什么原因导致物料配送到生产线后会发现产品表面有伤痕呢?难道是物料在入库转运过程中没有做好过程防护?仔细查看了入库的该种物料后我们发现,由于物料体积大且形状不规则,入库时物料都是平放在塑料托盘上,一层层码放在一起,每层物料之间用气泡袋简单隔离保护。尽管如此,由于物料上有很多突起的螺钉,还是容易扎破气泡袋划伤物料表面。这下可难办了,难道要在物料之间加多层气泡袋?但是由于气泡袋摩擦力小,物料容易滑动,在装运物料时容易倒塌,这样风险反而更大。而且每次来料作为库管的我都要对它们一一点数,不规则的物料层层码放,点数时我要把物料一一搬起点数,如果再加上多层气泡袋,点数难度几何倍数上升。这可怎么办,有没有两全齐美的方法呢?

焦点就在于物料的码放上,如果物料码放既整齐又不被划伤,这样不就解决问题了吗?怎么才能码放好呢?在总装部领导的共同努力下,总装部生产主管吴胜桥经过多次摸索、反复改进,设计了一种专门存放这种特殊物料的支撑架,这种支撑架有1米多高,远远看去就像一只展翅欲飞的蝴蝶,这只“蝴蝶”有多对“翅膀”,物料就摆放在这些“翅膀”上,“翅膀”的间距只比物料高几公分,这样即方便物料取放又能节省空间,每个支撑架由于层次分明,我点起数来又快又准,大大节省了我清点的时间和搬运的体力。“翅膀”本身是塑料,只有与架体的连接部分是金属,只要把金属部分用胶带包裹住,物料就怎么都不会被划伤了。架体下面还有4个万向轮,转运起来推着就走,十分方便。

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经这2个多月的实际使用,该物料的不合格率大幅度下降,由原来30%左右下降到现在的不到5%,效果显著,更是大大减轻了上游部门的负担,上游部门的抱怨明显少了。不合格物料减少,按期交付给客户的成品逐渐增多,再也没有收到客户对交期延误的抱怨了。同时这个可以在喷涂完成后直接上架去进行丝印,丝印完成后就直接上架交接给我们装配,而我们在生产中可以直接将装有物料的支撑架摆放到装配现场,员工在装配时可以直接从架子上取下物料进行装配,减少了员工来回奔走取料的工时,提高了装配工作效率。

    为了确保按期交付,确保客户满意,总装部想方设法做出的改进还有很多很多,如:新淋水检测台的建立、各种工装,各种装配设备、工具的投入使用,各种装配优化,总装部一直秉承小、实、活、新的QC理念,以小创新、大改善的目标不断提升,我们始终相信在如今的市场中,只有让客户满意,留下客户,公司才能生存壮大。只有不断的提升自己的市场竞争力,让自己立于不败之地,我们公司才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,发展壮大。


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